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熱力除氧器LSHK低位熱力除氧器關于改造的原因?
熱力除氧器LSHK低位熱力除氧器關于改造的原因?對于熱力除氧器LSHK低位熱力除氧器連云港市宏慶電力進行深入了解,低位熱力除氧器使用一段時間后,有的用戶會發現一些小問題,如除氧效果不好,對比現在除氧器的技術發展,相對比較落后了,所以一些電廠會根據現有的熱力除氧器LSHK低位熱力除氧器進行改造,今天宏慶電力帶著大家分析一下低位熱力除氧器改造原因。![](/UploadFiles/20211101/20211101100916977.jpg) 我公司40t/h鍋爐為NBC公司產品,其除氧器容積為36.5m3,采用熱力除氧,低位熱力除氧器液位靠LIC101進行控制,出低位熱力除氧器的精制水送鍋爐汽包。原液位調節系統中調節器采用的是氣動浮筒液位調節器,時常出現自動控制失效情況,遇此情況司爐工只能采用手動控制。雖然除氧器設有就地液位計(為地磁翻板液位計),但位置在3樓頂,而操作室在1樓,給司爐工確認液位和操作帶來困難,對安全生產也是極大的隱患: 2000—2011年曾數次發生因低位熱力除氧器液位調節系統失效導致鍋爐汽包液位低聯鎖跳車。 原氣動浮筒液位調節器基本情況![](/UploadFiles/20211101/20211101100935503.jpg) 組成及功能 (1)測量部分 把被測參數成比例地變換成測量組件輸出軸的轉角或測量組件扭管的輸出力矩。 (2)測量指示部分 把轉換成位移后的被測參數通過四連桿機構放大成測量指針的示值。 (3)變送部分 把測量值(即上述輸出軸的轉角或輸出力矩)轉換成標準的氣壓信號(20~100kPa)。 (4)給定部分設定給定指針示值。 (5)調節部分 根據測量值與給定值的偏差,按所選定的調節規律產生輸出信號去控制執行機構。 (6)其他部分 包括儀表箱殼、氣路板構成儀表不同功能的附加機構等。 低位熱力除氧器工作原理: 由測量單元獲得的與被測量參數成比例的位移通過行程連桿帶動測量指針指示測量值。由手操旋鈕帶動給定指針指示給定值。兩指針的位置在差動機構進行比較,當示值不同而存在偏差時,它使偏差連桿在水平方向產生與偏差值成比例的位移。通過反饋桿的撥銷推動安裝在可繞中心轉動的比例度盤上的擋板,使噴嘴擋板間的間隙變化,引起噴嘴背壓的改變,經放大器放大而成為調節器的輸出壓力。該壓力通入由針閥及彈性氣容組成的微分單元(它對輸入壓力起延緩傳遞作用),隨后微分單元之輸出進入反饋波紋管,驅動反饋桿,產生垂直方向的位移,反方向地改變噴嘴擋板的間隙,起到負反饋作用。如偏差信號出現的瞬間負反饋作用很弱,則輸出值很大;隨著負反饋的加強,輸出逐步減小。與此同時,經過微分單元后的壓力通過針閥和氣容組成的積分單元加在積分波紋管上,驅動反饋桿產生正反饋作用。只要有偏差存在,這種正反饋就存在,輸出壓力的變化也將進行下去。輸出壓力就是這樣按比例、積分、微分的調節規律改變。 氣動浮筒調節器調節效果不好的原因分析 氣動浮筒調節器為氣動儀表,受氣源影響較大,如氣源不干凈、進油、進水等會造成氣源管線以及氣動表內部節流孔堵塞,或者影響放大器輸出信號的穩定,造成儀表指示值誤差大。另外,輸出信號為氣信號,傳遞速度比電控制慢,響應較為滯后。 低位熱力除氧器液位調節系統的改造![](/UploadFiles/20211101/20211101100948527.jpg) 2011年8月初對低位熱力除氧器液位調節系統進行了重新設計、改造。改造后的液位調節系統見圖1。因改造時鍋爐處于運行階段,故設計的控制系統未采用在S7-300上加控制回路,而采用1個獨立的控制回路,原浮筒式液位計調節器引壓處保留,在3樓現場磁翻板液位計處利用焊接三通引壓。通過LT-101差壓變送器將液位以4~20mA信號傳送,配電器為差壓變送器LT-101提供電源,并將液位信號轉換成1~5V信號給調節器,調節器LIC-101經過給定值與測量值的比較,輸出4~20mA信號到電-氣轉換器,電-氣轉換器再轉換成20~100kPa氣信號去控制帶氣動定位器的閥門LV-101。 圖1改造后的低位熱力除氧器調節系統 差壓變送器的選用 差壓變送器測液位是利用除氧器內精制水水位變化時液位高度產生的靜壓力相應變化的原理工作。測量中,由于E-2103低位熱力除氧器為密閉容器,溫度在104℃左右,壓力0.02MPa,所以要采用隔離罐,起到消除正負壓側由于容器外界壓力對測量的影響。在將隔離罐加滿隔離液后,低位熱力除氧器液位為零時差壓變送器的輸出不為零,這時需要遷移,遷移的目的是保證實際液位為零時輸出也為零。低位熱力除氧器液位遷移圖見圖2。 圖2低位熱力除氧器液位遷移示意圖被測介質為精制水,隔離罐中介質也用精制水,密度為ρ,這時正負壓室的壓力分別為p正=h1ρg+Hρg+p0壓差為Δp=Hρg+h1ρg-h2ρg=Hρg-(h2-h1)ρg由除氧器就地磁翻板液位計量程殼測得h2-h1=1000mm,低位熱力除氧器液位為0時,即H=0時,Δp=-10kPa。故差壓變送器量程選-10~0kPa。 電動調節器的選用 電動調節器選用YS150。該型調節器的特點表現在:可根據前面板的點陣LCD鍵或開關自由地顯示、設定操作輸入輸出值、各種常數及內藏的多種控制功能,可顯示PV的趨勢,內裝EEPROM可保存參數、用戶程序;用自整定功能,可將PID參數自動地調節到*佳值(內裝有改善對設定值變更的跟蹤響應的可變設定值濾波器);通信功能(可選)可使分散型控制系統和計算機相連接;自診斷功能可進行儀表的動作及輸入輸出信號檢查。 電-氣轉換器的選用 由于LV-101低位熱力除氧器液位調節閥采用的是氣動定位器,考慮到更換成本以及安裝的不方便,未對其進行改造,而是利用備件資源選用電氣轉換器,將YS150輸出的4~20mA信號轉換成20~100kPa氣信號,傳輸到氣動閥門定位器。 安裝調試 按照儀表安裝規范進行施工。安裝完成后對隔離罐加充精制水作為隔離液。對配電器、YS150調節器、電-氣轉換器上電。對YS150正反作用方式等選擇,根據工藝要求增加了液位低限報警。*后在工藝技術人員和司爐工的監護下,對PID參數進行自診定,自診定后投入自動,交付工藝使用。 改造效果 改造完成至今已運行了2個多月時間,鍋爐再也沒有發生過因低位熱力除氧器液位調節問題而跳車的事故。除氧器液位調節系統運行平穩、響應及時、跟蹤迅速,司爐工在1樓操作室就能很清晰地觀察液位。由于設置了液位低聲光報警,即使司爐工疏忽大意也不會誤事。 此次低位熱力除氧器改造是基于設備在運行狀態下進行的,是在國外廠家通過控制系統對用戶進行技術封鎖和限制情況下,依靠自己的力量成功完成的,其改造成本較低,效果卻很明顯。 |
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